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異常粉煤灰原因分析和檢測方法探究​

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異常粉煤灰原因分析和檢測方法探究

粉煤灰主要產(chǎn)生于燃煤發(fā)電廠,是煤炭燃燒后產(chǎn)生的廢棄物。為了使資源的利用率得到有效提升,粉煤灰被廣泛應(yīng)用于建筑工程領(lǐng)域,并且對提高施工質(zhì)量做出一定貢獻(xiàn)。粉煤灰雖然能夠作為混凝土工程的關(guān)鍵材料,但是在實際應(yīng)用中卻發(fā)現(xiàn)粉煤灰氨味、膨脹等異,F(xiàn)象,從而使工程質(zhì)量受到極大影響。為了解決這一問題,必須對粉煤灰異常原因進(jìn)行分析,并且對粉煤灰質(zhì)量給予有效檢測。

01異常粉煤灰原因分析
1.1 實驗材料
在對異常粉煤灰的原因進(jìn)行實驗分析時,主要采用以下幾種材料:一是粉煤灰。本次實驗的粉煤灰主要分為普通粉煤灰和異常粉煤灰。普通粉煤灰來自于三個不同的煤炭發(fā)電廠,分別標(biāo)記為F1、F2和F3,而異常粉煤灰來自于兩個不同的混凝土攪拌站,均散發(fā)強烈刺鼻的氨味,且在混凝土澆筑過程中發(fā)生冒泡現(xiàn)象,分別標(biāo)記為F4和F5;二是基準(zhǔn)水泥,主要選擇初凝時間為240分鐘,終凝時間為270分鐘,比表面積為350m2/kg,抗折強度和抗壓強度分別為7.3~8.1MPa、40.1~49.5MPa的P·Ⅰ42.5級水泥。
1.2 實驗方法
本次實驗主要對GC/T1596-2017《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》文件給予詳細(xì)參照,從而分析粉煤灰的燒失量、細(xì)度、活性指數(shù)和化學(xué)組成等內(nèi)容。
具體來看,粉煤灰的基本性能包括以下內(nèi)容:F1號粉煤灰的燒失量為1.0%,細(xì)度為11.2%,需水量為92%,安定性和放射性均為合格,強度活性指數(shù)為64%;F2號粉煤灰的燒失量為1.0%,細(xì)度為9.5%,需水量為90%,安定性和放射性均為合格,強度活性指數(shù)為77%;F3號粉煤灰的燒失量為0.2%,細(xì)度為19.2%,需水量為91%,安定性和放射性均為合格,強度活性指數(shù)為62%;F4號粉煤灰的燒失量為6.3%,細(xì)度為26.4%,需水量為98%,安定性和放射性均為合格,強度活性指數(shù)為64%;F5號粉煤灰的燒失量為6.0%,細(xì)度為41.3%,需水量為106%,安定性和放射性均為合格,強度活性指數(shù)為71%。
粉煤灰的化學(xué)成分包括以下幾部分:F1號粉煤灰的二氧化硅含量為48.27%,氧化鋁含量為30.75%,氧化鈣含量為4.94%,氧化鐵含量為8.12%,氧化鎂含量為2.53%,三氧化硫含量為0.35%,五氧化二磷含量為0.23%;F2號粉煤灰的化學(xué)成分含量依次為48.40%、33.25%、3.46%、3.78%、2.40%、0.25%和0.26%;F3號粉煤灰的化學(xué)成分含量分別為50.47%、25.53%、7.62%、5.27%、1.25%、0.50%和0.43%;F4號粉煤灰的化學(xué)成分含量分別為39.00%、23.02%、13.74%6.95%、1.72%、1.80%和1.63%;F5號粉煤灰的化學(xué)成分含量分別為41.05%、27.04%、11.89%、5.13%、1.83%、1.96%和0.98%。
1.3 結(jié)果分析
根據(jù)實驗得出的粉煤灰基本性能和化學(xué)組成可以看到,普通粉煤灰的燒失量、細(xì)度、活性指數(shù)和化學(xué)成分含量均達(dá)到GC/T1596-2017《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》的標(biāo)準(zhǔn)要求,而異常粉煤灰的燒失量、細(xì)度、活性指數(shù)普遍較高,二氧化硅和氧化鋁的含量偏低,三氧化硫、五氧化二磷等化學(xué)成分含量偏高,因此不符合粉煤灰質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。
(1)氨味問題。與沒有氣味的普通粉煤灰相比,異常粉煤灰散發(fā)出刺激性氨味,這主要因為粉煤灰在電廠經(jīng)歷脫硝工藝,因此氨會殘留在粉煤灰中,F(xiàn)階段電力行業(yè)的發(fā)展水平不斷提升,因此燃煤發(fā)電廠的污染治理力度越來越大,由于在治理過程中會應(yīng)用到煙氣脫硝技術(shù),因此會應(yīng)用到尿素、氨成分的脫硝劑,而粉煤灰本身屬于多孔結(jié)構(gòu),因此會大量吸收催化反應(yīng)殘留的硫酸氫銨,從而導(dǎo)致氨氣問題發(fā)生。
(2)膨脹問題。普通粉煤灰與堿性溶液混合時不會發(fā)生膨脹反應(yīng),而異常粉煤灰的膨脹反應(yīng)非常明顯,這主要是因為異常粉煤灰會在堿性溶液中散發(fā)爆燃性氣體,因此體積會發(fā)生顯著變化。導(dǎo)致這一現(xiàn)象發(fā)生的主要原因在于粉煤灰的采集運輸過程,由于粉煤灰中混入大量垃圾焚燒后的殘渣,因此會造成膠砂體積發(fā)生膨脹。
02異常粉煤灰檢測方法分析
2.1 氨味問題的檢測方法
在對異常粉煤灰的氨氣問題進(jìn)行檢測時,主要經(jīng)歷以下幾個步驟:首先,檢驗人員要嚴(yán)格將溫度控制在18℃~22℃之間,并且對實驗裝置的氣密性進(jìn)行檢查;其次,檢驗人員要定量稱取粉煤灰5.00g,并且準(zhǔn)備500mL的0.1mol/L氫氧化鈉溶液;第三,檢驗人員要將二者分別加入錐形瓶和分液漏洞中,然后對測量管和平衡管的高度進(jìn)行調(diào)節(jié),使其與液面保持平衡,然后對計量數(shù)據(jù)V1進(jìn)行準(zhǔn)確記錄;第四,檢驗人員要對分液漏洞的閥門進(jìn)行調(diào)整,從而使粉煤灰充分混合在氫氧化鈉溶液中,并用電磁攪拌器混合均勻;第五,檢驗人員需要再次對測量管和平衡管的高度進(jìn)行調(diào)節(jié),從而保障與液面的一致性,再次準(zhǔn)確讀取數(shù)據(jù)V2;第六,根據(jù)以下公式對單位氣體釋放量進(jìn)行計算:c=(V2-V1)/m。最終測量出普通粉煤灰的單位氣體釋放量均為0,而F4號異常粉煤灰的單位氣體釋放量為5.46mL/g,F(xiàn)5號異常粉煤灰的單位氣體釋放量為0.50mL/g。
2.2 膨脹問題的檢測方法
在對異常粉煤灰的膨脹問題進(jìn)行檢測時,主要經(jīng)歷以下幾個步驟:首先,檢驗人員要選用摻有30%粉煤灰的基準(zhǔn)水泥,然后根據(jù)0.5的固定水膠比制備水泥凈漿;其次,檢驗人員要準(zhǔn)備質(zhì)量為48g~52g的玻璃板和長、寬、高分別為100mm的試模,并且將水泥凈漿注入到試模中,一直到另一側(cè)溢出試模邊緣2mm,再用濕潤的棉布覆蓋在上方;第三,檢驗人員用千分表讀取加水?dāng)嚢钑r的數(shù)據(jù),最后用以下公式計算出檢測結(jié)果:c=(h1-h(huán)0)/100×100%,最后可知普通煤粉灰性能正常,而F4和F5的豎向膨脹率均達(dá)到0.20%以上。
結(jié)論
綜上所述,針對異常粉煤灰原因及檢測方法的探究是非常必要的,F(xiàn)階段粉煤灰已經(jīng)在建筑工程領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用,但是粉煤灰異,F(xiàn)象卻嚴(yán)重影響施工質(zhì)量,因此必須對異常原因及質(zhì)量檢測方法給予深入分析。研究可得,不同類型的粉煤灰在應(yīng)用中具有不同效果,而經(jīng)過特殊處理的粉煤灰耐水粘結(jié)強度較高,能夠有效替代水泥作用,保障混凝土工程的質(zhì)量安全。
作者:黃高峰,如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請及時聯(lián)系,我們將盡快處理。
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